·生产运营部 唐少忠
时至今日,经过半年多时间的事实说话,吉大一、二期污泥浓缩池采取夜间自动排泥、连续溢流排泥的做法得以证实,目前,每天的脱泥效果十分理想。正因如此,系统内的污泥浓度能快速、有效得以控制,不仅可以减少开机脱泥的频次,随之而来更是减轻了操作人员的劳动强度,明显降低了水、电药耗及运泥成本,可是一笔不小的节省费用。
去年末,发现吉大一、二期污泥浓度经常处在较高的水平,加上二期脱水故障率高、脱泥效果差、处理能力低,往往要采取增加人手、增开脱泥班次,既劳命又伤财且难以控制。针对这一现象,希望设法解决这一问题,通过对现场的观察,发现的主要原因是:浓缩池污泥含水率过高,污泥上带后布泥稀薄、不均匀,受力挤压滤带容易漏泥,导致出泥饼较薄难以从滤带上剥离,污泥回收率低,大量污泥随滤带冲洗水返回系统,造成恶性循环,严重影响脱泥效率,大量消耗污泥处理能耗。
通过观察思考,向部门提出,可以尝试借鉴南区厂夜间自动排泥的做法,让浓缩池排满后上清液连续溢流,只要控制好流量,既能增加储泥浓度,又能解决池内污泥因缺氧而上翻。经过几天的尝试观察,浓缩池内泥位大幅增高,污泥沉降性好,泥水分界线清晰可见,水面干净无漂泥。脱泥效果更是立竿见影,上带布泥厚,用药量减少,出泥效果好,一期脱水机尤为明显,在当班人员的积极配合下,采取边脱泥、边排泥、边溢流的做法,不仅保证了一整天的脱泥效果,对降低污泥浓度起到关键性作用。
事实证明该方法不仅可行且高效,也是一个值得推崇的好办法。半年来,一、二期污泥浓度得到有效地控制,并一直处在平稳、较低的水平上,在药耗上与去年同期相比有了大幅度下降,6月份以来更不需要启动二期脱水机脱泥,创下了污泥处理能耗的历史新低。
|